某单层工业厂房,长192m,宽82m,层高6.5m。主体为现浇钢筋混凝土框架结构,密肋屋面板,次梁间距2.55m和2.70m。由于工艺的需要,屋面板厚100mm,屋面使用荷载2.5Kn/㎡。于1997年4月中旬开始施工屋面浇筑混凝土,在混凝土二次压光后,发现局部不规则裂缝。
加固处理
根据检测结果,基本排除了水泥安定性不合格的原因,对结构的承载力也有了可靠的数据。经检测,混凝土强度略低于设计强度,但由于结构为贯通性裂缝,结构已经失效,如此简单的密封,结构的可靠性无保障。为此,结合工程的特点进行了加固。由于屋面板在支座处很少开裂,且为双层防水,利用原有的40mm厚细石混凝土防水层分块下移,变为叠浇板。并且通过复算,确保板的受压区高度不超过新浇层的厚度。浇筑前,原有板面清理凿毛,每隔一定的间距开浅槽、加销钉,并满涂新老混凝土粘合剂,使得新老混凝土都能有效地参加工作,同时适当加强面层的防水,这样较经济地解决了结构的受力问题。对于板底,为保证结构的耐久性,先沿板缝涂环氧树脂,然后采用高压喷浆密封,喷涂厚度控制在20~25mm,压力控制在0.1~0.2MPa,砂浆强度等级不低于M15,并且严格要求喷浆平整。这样处理,板底荷载增加0.1kN/㎡左右,对结构的影响不大。经过上述处理,该工程已使用2年多,经反复定期检查,未发现任何异常。从而证明处理方法是安全、可靠、经济的。
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